2月24日,一條消息令吉林石化電石廠的人們備加振奮:去年,這個廠依靠技術革新,不斷推進工廠節能降耗、隱患治理及工藝調優工作,節能創效資金達2150萬元。
依靠技術革新,推進節能降耗工作。去年年初,這個廠本著“依靠技術革新,拓展挖潛空間”的策略,在全體員工中廣泛開展全方位的節能降耗活動。這個廠定期召開生產經營形勢專題會議,提高全員對節能降耗工作重要性和必要性的認識,營造出了全員節約的濃厚氛圍。此外,這個廠廣泛發動員工獻言獻策,集思廣益,吸納合理化建議,使全體員工從習慣上做到厲行節約,形成全員共建節約型工廠的長效機制。AES車間針對節能瓶頸問題,組織全體員工建言獻策,提出整改意見,去年5月份,通過對P50101泵的冷卻水進行技術改造,實現年節水價值2萬余元。
依靠技術革新,推進隱患治理工作。該廠乙醛裝置在生產運行中,因觸媒活性下降,二氧化碳含量超標事件頻發,造成乙烯的嚴重浪費。該問題一度成為專業技術人員急于破解的攻關難點,于是,廠優化觸媒攻關組應運而生。經過多次試驗和論證,他們把提高再生系統效果和穩定原料供應作為攻克難點的關鍵,通過定期清理過濾器F-301,增加富氧空氣流量和監測頻次,有效提高了氧化管的氧化效果。此外,將加氮氣量由13立方米/小時提高至15立方米/小時,使觸媒中的惰性氣體充分解析,提高了再生系統的再生效果。同時,在穩定裝置負荷的前提下,穩定氧氣供應。由于觸媒狀態活性不斷提高,2009年,該廠同比減少乙烯損失28.8噸,乙烯消耗同比降低0.4公斤/噸,實現了隱患治理與生產優化的“雙豐收”。
依靠技術革新,推進工藝調優工作。該廠醇醚裝置在生產過程中,DCS系統自動啟動控制反應步驟,在達到反應器所需溫度要求后導熱油并不能及時關閉,造成了中壓蒸汽的部分浪費。針對此情況,工廠組織醇醚車間、儀表車間和DCS系統廠家的專業技術人員展開技術攻關,通過優化工藝參數、強化DCS系統對導熱油的控制時段等方式,徹底解決了這一問題,實現日節約蒸汽5噸,一年可降低成本33萬余元。
此外,這個廠還積極組織對操作規程的內容優化,對操作卡片內容進行補充完善;組織職能科室圍繞工藝優化開展專題立項和提建議活動。目前,工廠基層車間共上報技術革新項目113項。
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