在五陽煤礦系統應用
2007年初在五陽煤礦安裝PDM系統進行試運行,首期在洗煤廠、電石廠、井下3#三條回路安裝智能電力數據采集器和數據采集、處理平臺。經過一年的試運行,在取得預期效果基礎上,2008年又相繼在其它用電回路上安裝了 13臺數據采集器,更多的負荷數據直觀的反映在后臺終端上,系統可以、監測記錄和分析電能消耗過程和歷史負荷數據。實踐證明,采用PDM系統后,五陽煤礦通過優化用電結構和運行方式,系統運行后,洗煤廠由原來精煤耗電7.56kWh/噸下降到現在的6.7kWh/噸,節電效果達到11%。
系統應用效果
在線用電狀況監測:用電管理負責人在辦公室就可以用計算機通過局域網,及時觀察和了解到PDM系統監測的用電回路參數和負荷動態變化,及時發現用電方式和用電結構中存在的問題,及時督促和檢查各個部門和生產環節的用電情況。
洗煤廠負荷分析:通過觀察負荷曲線,可以看出洗煤廠高負荷時段的用電負荷在1800kW左右,最大時達到1944kW,低負荷運行時段的用電負荷在250kW左右,日最大和最小負荷相差1550kW。每日最大負荷與最小負荷相差很大,負荷率較低,負荷曲線峰谷明顯,用電效率較低。
洗煤廠在現有用電方式下,負荷曲線峰谷明顯,用電效率較低,不過考慮到現有工藝流程和設備情況,如果對洗煤廠現有的用電結構和生產工藝進行改造,難度較大。但是五陽煤礦下屬很多廠礦單位,在了解和掌握這些單位各自的用電負荷變化后,根據它們的用電特點,可以通過調整工作時間和作用方式的手段,對用電負荷進行“錯峰填谷”,使五陽煤礦的用電負荷達到在時序上均勻分布,提高用電效率。
負荷調整情況:根據PDM系統給出的信息和數據,五陽煤礦合理調整了運行方式和工作時間,錯峰填谷,降低用電最大需量,另外輔以合理投入電容器進行無功補償,實現節約、合理用電,降低用電成本。 諧波情況:諧波污染會導致供電線路、電力變壓器和用電設備發熱損耗,電力電容器“鼓肚”爆炸,繼電保護和自動化裝置誤動作,電能計量裝置的計量誤差等。PDM監測、記錄的諧波分量如圖2所示。
通過查詢洗煤廠諧波數據表顯示,洗煤廠回路諧波總電壓在0.5V~1.0V的范圍內變化,諧波總電流在0.03~0.08A的范圍內波動,諧波電壓畸變率為0.53%~1.20% 。
根據PDM監測、記錄的諧波分量圖,可以看出在各次諧波中5次諧波的諧波分量比較大,諧波電壓最大時達到0.95V 。
對比其他安裝PDM系統回路中的諧波情況,發現通常在每天18:00~00:00時段各回路中5次諧波分量都很大,諧波電壓尖峰時最高達到1.2V以上。合理投切功率因數補償電容器,可以改善供電網絡的諧波情況。
五陽煤礦從提高自身用電管理水平、降低生產成本出發,通過采用PDM用電管理信息系統對生產用電進行精細化管理,運用信息化管理手段降低用電成本、節約用電,同時也為其它煤礦企業的節電管理工作提供了新的思路。
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