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國家能源局發布多項監管報告
來源:中國能源報 時間:2015-5-27 14:37:41 用手機瀏覽

  國家能源局日前發布多項監管報告,包括《電力建設工程質量專項監管報告》、《水電基地棄水問題駐點四川監管報告》、《德寶直流等10項典型電網工程投資成效監管報告》、《分布式發電并網收購及補貼落實情況駐點河北監管報告》等,對相關領域的發展現狀、存在問題、政策建議進行了詳實闡述。

  其中,《水電基地棄水問題駐點四川監管報告》披露,2014年四川調峰棄水電量達96.8億千瓦時,占豐水期水電發電量的14.93%!秷蟾妗氛J為,由于四川水電資源稟賦,絕大部分水電站調節性能較差,在來水偏豐年份,受負荷日變化影響必然產生調峰棄水!半S著近年來電源結構調整步伐加快,水電機組適度超前發展,今后幾年水電棄水將持續存在!

  《報告》指出,從水電運行特性來看,來水偏豐年份,汛期四川水電機組具備全天滿發條件,由于低谷時段水電總出力超過負荷需求,在保障電力系統安全運行的前提下,需要水電機組部分時段調峰棄水。因而該時段產生的少量棄水,與水電機組檢修棄水和工程棄水一樣,都是水電運行的正,F象。

  除上述調峰棄水外,《報告》顯示,水電快速發展、電力需求增長緩慢,也是導致四川水電棄水的重要原因。一方面,水電集中投產!笆濉逼陂g,四川每年有1000萬千瓦以上水電裝機增長,至2014年9月底,其水電裝機達6028萬千瓦,占全省總裝機比例由2013年的76.74%上升到79.4%。另一方面,省內、省外消納市場持續低迷。四川省內售電量增速已由“十二五”初的16.4%下降到3.4%。而華中、華東區域電力供需寬松,外購電意愿不強。盡管四川省政府及各電力企業積極作為,給政策、強電網,力促水電消納,但四川水電棄水情況依然存在。

  水電外送通道潛力并未得到充分挖掘,也是棄水的重要原因。例如,德陽—寶雞±500千伏直流。該線路設計能力300萬千瓦,由于受端西北電網局部斷面受限原因,在2014年6-8月部分時段輸送功率達不到120萬千瓦的控制能力,少送出四川水電約2.2億千瓦時。如果配套電網進行改造,使德寶直流達到設計能力,汛期還可多送出四川水電近65億千瓦時。

  另外,四川省內網架約束影響水電消納。例如,成都等負荷中心由于500千伏變電容量不足,汛期仍需要火電運行來滿足供電需求。2014年汛期,為滿足負荷中心地區供電需求,成都增加火電發電量18.3億千瓦時,相應造成水電棄水電量18.3億千瓦時。此外,四川水電集團等獨立的地方電網企業,基本上通過110千伏單回線與四川電網相聯,下載主網電力能力不足,一定程度影響了四川主網并網的水電消納。

  同時,特高壓交流單線工程及運行方式對四川省內水電消納存在制約。

  晉東南-荊門1000千伏特高交流示范工程屬于單項輸電線路,因送電能力受限及送電功率及方向制約,豐水期攀西斷面受限達140萬千瓦。

  另外,《報告》顯示,火電調度運行管理也有待進一步優化。出現的問題主要包括,部分汛期應停機火電機組仍運行發電、電源支撐點火電機組未按最小出力運行、火電機組調峰能力不足。三者共增加豐水期間水電棄水電量20億千瓦時。

  為構建促進水電消納長效機制,《報告》建議完善價格政策、引入市場機制,根據四川燃煤機組豐水期主要用于負荷備用,季節性出力的特點,在水電比重較大的省份實施“兩部制”電價。此外,建議盡快出臺節能發電調度經濟補償辦法,平衡協調各類機組之間的經濟利益,加快省內電力市場建設,改進和完善現有“水火替代”做法,積極參與跨省跨區電能交易,實現水電資源在更大范圍消納。

  5月20日,國家能源局發布《德寶直流等10項典型電網工程投資成效監管報告》顯示,10項電網工程決算投資均在批準概算投資范圍內;從工程投產至2013年底的運行情況來看,10項工程功能定位均與設計預期一致。但從工程投產至2013年底的輸電能力和年輸電量來看,10項工程中7項達到設計預期,1項低于設計預期,1項跨區聯網工程為交流特高壓試驗示范工程,最大輸電能力可達設計預期,但工程利用率低。

  其中,±500千伏德寶直流工程年輸電量和利用小時數總體上達到設計預期,但華中送西北電量偏少,輸電能力未達到設計預期。2011年至2013年,±500千伏德寶直流工程輸電量分別為100.6、125.9、131.9億千瓦時,年利用小時數為3354、4196、4398小時,總體達到設計預期;但華中送西北輸電量分別為13.6、33.7、35.6億千瓦時,低于設計預期(47.3-66.7億千瓦時);±500千伏德寶直流工程夏季華中送西北輸送能力最大為150萬千瓦,低于設計預期(300萬千瓦),主要原因是西北電網內部存在330千伏輸電斷面過載。

  晉東南-南陽-荊門1000千伏交流示范工程及擴建工程最大輸電能力可以達到設計預期,但工程利用率偏低。2009、2010年特高壓試驗示范工程最大輸送電力為280萬千瓦,實際調度運行最大輸電功率為240萬千瓦;擴建后,2012、2013年特高壓試驗示范工程最大輸送電力為560萬千瓦,實際調度運行最大輸電功率為500萬千瓦,輸電量分別為133、123億千瓦時,年利用小時數分別為2662、2467小時。工程利用小時數較低。

  在網源協調方面,《報告》認為,電廠與送出工程投產時序協調,可避免電廠“窩電”或送出線路利用率低,有利于保障電廠和送出工程的利用率,實現發電企業與電網企業雙贏。例如,金安橋水電站送出工程積極跟蹤電站前期進度,以主要時間節點為目標,合理計劃配套送出工程的設計、建設進度,并結合需要劃分為11個標段,由5家施工單位并行施工,優化了施工周期。金安橋水電站2011年3月開始投產,2012年全部建成;金安橋水電站送出工程2009年2月正式開工,2011年5月正式投入運行;兩者建設進度的銜接較好,其經驗具有很好的參考意義。

 


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